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Analisi dei singoli interventi

Analizziamo nel dettaglio i singoli interventi. Il grafico

di figura 1 evidenzia l’andamento di portata e pressio-

ne durante la settimana di misurazione del livello di effi-

cienza della sala compressori. L’analisi è stata effettuata

tramite il sistema Air-Scan di Atlas Copco che permette

anche di simulare le diverse possibilità di efficientamen-

to energetico. L’intervento che ne è conseguito è stato

la sostituzione del compressore esistente con un nuovo

compressore a velocità variabile. In ambito produzione

sono stati inoltre inseriti degli inverter sui ventilatori del

trasporto pneumatico. Gli interventi sulla rete di distri-

buzione, di fatto legati alla sostituzione di guarnizioni,

rifacimento delle sigillature e sostituzione di tubazioni

hanno portato, grazie alla riduzione delle perdite, a un

risparmio di 266 MWhe. Interessante l’intervento legato

all’ottimizzazione delle utenze, infatti evitando l’utilizzo

di aria compressa nella fase di asciugatura del prodotto

utilizzando, in sostituzione, dei sistemi di ventilazione, si

sono ottenuti risparmi di 624 MWh.

Conclusione

Evidenti i risparmi ottenuti e i tempi di ritorno dell’in-

vestimento dei singoli interventi. L’inserimento del

nuovo compressore ha portato un risparmio di 415

MWh (-20%), per un controvalore di 45.650 Euro e un

tempo di ritorno dell’investimento di circa tre anni.

Con l’inserimento di inverter sui ventilatori di tra-

sporto pneumatico si è avuto un risparmio di 76 MWh

(-23%), per un controvalore di 8.360 Euro e un tempo

di ritorno dell’investimento di poco più di un anno.

Con l’eliminazione delle perdite di aria compressa si è

avuto un risparmio di 266 MWh (-47%), per un contro-

valore di 29.260 Euro e un tempo di ritorno dell’inve-

stimento di pochi mesi. Con la modifica del sistema di

asciugatura del prodotto si è avuto un risparmio di 624

MWh, per un controvalore di 68.640 Euro e un tempo

di ritorno dell’investimento di pochi mesi. Comples-

sivamente il progetto ha generato risparmi per 1.381

MWhe (circa 150.000 euro di evitati consumi elettrici).

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Figura 1 - L’andamento di portata e pressione durante la settimana di

misurazione del livello di efficienza della sala compressori