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Efficiency & Environment - Ottobre 2016

di Robuschi che, con un innovativo

compressore mai installato prima, ha

permesso di migliorare le prestazioni

dell’impianto. “Per prima cosa si scel-

se di modificarne l’assetto, collegando

tra loro tutte le macchine. Si era no-

tato infatti che nel periodo di mino-

re richiesta sarebbe stato sufficiente

affidarsi a un solo compressore per la

generazione dell’aria di processo, che

tuttavia doveva essere molto versatile

e con un ampio ventaglio di variazioni

di portata”. Condizione fondamentale

in quanto, nell’impianto di Rubiera, le

variazioni possono riguardare un am-

pio range, che va da 600 m

3

/h fino ai

3 mila m

3

/h nel periodo di massima

richiesta. È qui che è intervenuta la

tecnologia Robuschi con il nuovo Ro-

box Energy WS 85 a vite con magneti

permanenti.

Il plus della flessibilità

Il progetto di ammodernamento dell’impian-

to di depurazione emiliano ha visto lavorare

fianco a fianco i tecnici di Iren e di Robuschi.

“In principio era stato realizzato un prototipo,

il WS 65, da cui poi si è passati a una soluzio-

ne con dimensioni più indicate per le esigenze

dell’impianto che ha portato alla scelta della

taglia WS 85” continua Canovi. Durante le fasi

di test il sistema è stato allineato alla logica di

funzionamento realizzata dal Gruppo Iren e

successivamente la macchina è stata calibra-

ta al fine di adattarla alle condizioni di lavoro

richieste.

La tecnologia Robuschi ha dimostrato da subi-

to di possedere una flessibilità di funzionamen-

to essenziale alle esigenze del depuratore, in

quanto consente di accendere il compressore

se necessario e di spegnerlo quando non ser-

ve, senza che si verifichi alcun tipo di problema

legato all’avviamento; caratteristica che invece

altre tecnologie non posseggono. La flessibili-

tà e versatilità del nuovo Robox Energy è stata

dimostrata anche nei confronti del PLC di Iren

installato, in quanto quest’ultimo dialoga sen-

za nessun problema con Robox Energy, trasfor-

mandolo, all’occorrenza, in un mero esecutore

per quanto riguarda i parametri di processo.

In alternativa Robox Energy elabora e applica

i dati di ossigeno che arrivano direttamente

dal processo. “Questa flessibilità, che affianca e

non invade il perimetro del processo e il nostro

know-how, risulta essere un grosso vantaggio

per il nostro impianto e una caratteristica uni-

ca, non riscontrabile in altre tecnologie evolute

dal punto di vista del risparmio energetico”.

Si è trattato dunque di giungere alla soluzione ideale che

consentisse all’impianto di non sprecare energia elettrica

e l’obiettivo è stato raggiunto con l’implementazione di un

sistema di controllo con logica implementata dai tecnici

Iren e grazie a Robuschi, che ha affinato la propria solu-

zione per adattarla allo specifico contesto. Il prossimo step,

spiega Canovi, consisterà nell’affiancare alla nuova logica

anche un frazionamento della produzione dell’aria. “Proba-

bilmente per rifornire il sistema nei momenti di maggiore

domanda occorrerà un’altra unità di potenza differente, in-

feriore rispetto al WS 85, in modo da assicurare e soddisfare

la richiesta con la massima flessibilità e in tutte le situazioni

di carico dell’impianto”.

Energia dimezzata

L’impianto di Rubiera lavora con il layout definitivo, che

prevede la nuova conformazione abbinata a Robox Ener-

gy WS 85, da circa sei mesi e sebbene sia ancora troppo

presto per verificare gli effettivi vantaggi che la nuova con-

formazione consentirà, già si possono valutare i primi dati.

“Grazie ai gruppi di misura dell’energia elettrica, installati

per misurare il dispendio energetico del comparto quando

ancora avevamo la configurazione originaria dell’impianto,

abbiamo monitorato i consumi elettrici via via che il pro-

getto procedeva. Si è così potuto verificare che se già con

la nuova logica dovuta all’applicazione del sistema di con-

trollo realizzato da Iren, che permette lo spegnimento delle

macchine se non utilizzate, avevamo risparmiato un 30%

sui consumi elettrici dei comparti rispetto alla configurazio-

ne originaria, con l’installazione della taglia WS 85 abbiamo

ottenuto una riduzione ulteriore del 20% nella sola genera-

zione dell’aria, per un totale di risparmio energetico di ben

il 50% sul comparto”.

Un tale grado di riduzione dei consumi legati a una voce

di costo così influente come quella energetica rappresenta

Il progetto di ammodernamento dell’impianto di depurazione emiliano ha visto lavorare fianco a

fianco i tecnici di Iren e di Robuschi